Die Lady fliegt: 25g Airwolf, 2.4 GHz Walkera 5G6 4 in 1 2.4Ghz RX, 100 mAh Lipo, Heckmotor wird proportional über eine Servoplatine gesteuert. Basiert auf dem bekannten IR Spielzeug Airwolf Heli. 6:30 Flugzeit. Baubericht hier.
Ok, das Video ist nicht neu ( Jan. 2009), aber was Gabriel aus Brasilien macht ist einfach beeindruckend. Unglaublich. Wohl nicht legal in Deutschland, aber trotzdem. Aufgenommen an Originalschauplätzen in Rio de Janeiro – was will man mehr – zeigt Gabriel in diesem best of dass er sich nicht zu schade ist durch Straßentunnel zu fliegen oder durch offene Fenster in seine Wohnung zu segeln. Wahrscheinlich ein 1~ GHz Setup mit ein paar mehr mW…
Jedenfalls ist es für mich das beste FPV Video aller Zeiten – oder zeig mir etwas besseres! Kommentar aus dem FPV Forum: “Den Herren vom Deutschen Modellflieger Verband würden die Haare zu Berge stehen.” – Das ist mir genug des Lobes, hier ist das Video:
Before I start: This mod really does make a huge difference. It will make the 4#3B helicopter responsive like never before, self stabilizing and not rolling in any other direction than your stick input. See my videos here.
But only if the flybar angle is set exactly to 45°. If its not, you will end up with the same performance as in the known Bell/Hiller Mod or the other available b/h mods with the original 90° flybar. However with this mod the flybar angle can be set. I’m working on an improvement in how to set the angle exactly AND have it stay that way (thinking liquid metal, loctite, epoxy, bigger screw…) Maybe someone will come up with the perfect solution.
Mod mit Walkera Ersatz/Einzelteilen. Der Winkel der Paddelstange kann individuell angepasst werden um 45° (+/- 10°). Das Ergebnis ist praktisch mit dem Walkera CB100 vergleichbar.
Dieser Mod behebt das “Links-Rollen” Problem des bekannten 4#3B Bell/Hiller Mods. Durch den anpassbaren Winkel kann das “Phasing” korrekt eingestellt werden. Mehr später.
UPDATE: Runterscrollen für neues Video: 10 Sekunden Schweben ohne Nick/Roll von der Funke.
(nur auf english) First step towards building a brushless direct drive 2.4Ghz gyro-ed PizooZ. The shaft of the HP03T 2.9 BL outrunner was replaced by a 50mm 1.5mm shaft that holds the picooZ main rotor. The picooZ rotor head was drilled to 1.5mm (stock is 1mm). The HP03T is normally used for the Walkera 4#3B brushless tail conversion. The motor is power by the flea converter.
Thrust at mid-stick is about 20g – about right, remains to be seen if the revomix works out.
I’m aiming for about 15g AUW for the 2Ch – if it works as planned this will be the platform for the acutator cyclics mod (see post here).
Habe gerade die ersten Testflüge mit dem 20g Airwolf Koax Heli gemacht – modifizierter IR 3-Kanal Airwolf.
inside look: Airwolf 3 Ch 2.4GHz gyro-ed
Die Elektronik wurde durch eine Walkera 5G6 2,4GHz 4 in 1 (RX2402) ersetzt, diese hat Ausgänge für 2 brushed Motoren, 2 Servos und ein integriertes Gyro. Die Walkera 4 in 1 passt relativ gut in den Rumpf, lediglich im Boden war ein kleiner Einschnitt nötig. Ausserdem wurden einige Kunstoffstreben im Inneren des Rumpfes entfernt.
Der Heli fliegt mit 50mAh Zippy Lipo – evt. auch 70mAh oder sogar 100mAh – mal sehen wie sich das Gewicht auswirkt.
Der dritte Kanal steuert den vertikalen Heckrotor. Mit diesem Rotor wird Vorwärts/Rückwärtsflug erreicht. Der Motor wird über eine Servoplatine angesteuert (altes Walkera Servo) – anstelle des Servomotors ist der Heckmotor angeschlossen. Die Mittelstellung (Zentrierung) wird über das Poti des Servos eingestellt und kann über die Trimmung optimiert werden. Somit steht der Motor in der Mittelstellung still.
IR Airwolf RC Toy, 23.1g AUW, 4:30 flight time
Original IR Toy Spezifikation (gemessen)
1s 3,7V 65mAh Lipo
23.1 g AUW
Flugzeit ~4:30 Minuten
Rotordurchmesser 132mm
Mainmotors 2x 6mm micro coreless
Schwebeheadspeed, oberer Rotor ~1700 RPM
Maximalschub ~30 g (Newton vergessen wir hier mal)