Hier ist ein Werkzeug zum Festhalten des Stators von kleinen brushless Aussenläufer-Motoren, wie der HP Serie (HP08, HP08-2, HP06, HP07). Material: M5 Gewindestange, M5 Mutter, zwei Stücke Messingrohr (5mmx6mm). Der Griff stammt von einer alten Farbrolle. Der Stator wird auf der Gewindestange zwischen den beiden Rohrstücken eingeklemmt und mit der Mutter arretiert.
Ich habe den HP08-2 mit dem Schema von Terry74 (thanks Jay!) bewickelt. 2 Stränge 0.255mm (30 AWG) Lackdraht, 5 Windungen, delta. Sehr viele Informationen zum Thema Motoren wickeln gibt es auf powercroco.de. Sehr guten Lackdraht gibt es z.B. bei Brocotts, UK (z.B. bei eBay)
Das Originalschema des HP08-2 (gekauft bei WOW Hobbies): 3 Stränge ca. 0,2mm, 5 Windungen, delta.
Wie schon früher erwähnt, kann die Walkera RX2609 zu einem nur 2,2g leichten Gyro-losen Empfänger für z.B. kleine Indoor-Flieger umgebaut werden. Da einer der 6 Kanäle direkt zum Gyro geht (gyro-sense bzw. AUX2), braucht es eine kleine Lötbrücke, um diesen nutzen zu können. Damit steht der gyro-sense bzw. AUX2-Kanal auf der SX-Servobuchse zur Verfügung.
Mein Walkera 4G6 Landegestell. Hybrid-Design aus Teilen des original 4G6 Gestells und vom HM52#1 Gestell (hier ist der alte mod), zusammengehalten mit Schrumpfschlauch und Sekundenkleber. Das 4G6 Gestell ist superleich und unzerstörbar, der Teil vom HM52#1 Landegestell sorgt für einen breiteren Stand und verhindert umkippen. Gesamtgewicht incl. Schrauben nur 2,2g. Damit ist es sogar leichter als das original 4G6 Gestell (2,4g).
Hybrid 4G6 / HM52 landing gear on the 4G6 - sideview
Hybrid 4G6 / HM52 landing gear on the 4G6 - mounting
Jetzt ist es offiziell. Der Walkera 4G6 Empfänger/Gyro RX 2609 kann vom Gyro befreit werden und wiegt so nurnoch 2,25 Gramm. Perfekt für kleine Flächen! Evt kann auch noch der Gyro-Sens. Kanal genutzt werden, dann wäre es volle 6 Kanäle. Hier ist der BLiX-Twin in Action.
Da die 30mm breiten Zippy Lipos (450, 600mAh) nicht in den Walkera 4G6 Landegestell Batteriehalter passen habe ich den Batteriehalter entfernt und das LG in der Mitte durchgeschnitten. Dann ein neues Loch gebohrt und die mit einer längeren Schraube im Mainframe befestigt.
Jetzt passen die Zippys zwischen die Streben des Landegestells. Lipo wird mit einem Gummiband gehalten. Ist vielleicht nicht die schönste Lösung, aber leichter als jedes andere Landegestell. Landegestell ist immernoch so stabil wie zuvor.
Wenn man die Gaui Mischhebel mit den Metall-Blatthalter einsetzen will müssen Unterlegscheiben verwendet werden. Bei den Plastik-Blatthaltern muss ein Stück der Schraubenaufnahme abgefeilt werden.
Ich habe M1 Muttern anstelle von Unterlegscheiben benutzt und auf 1,5mm aufgebohrt. Die sind etwa 0,7mm stark, das ist perfekt für mein Setup. Die optimale Stärke der Unterlegscheiben hängt von der Kopfdämpfung ab, also davon, wie weit die Blatthalter vom Zentralstück entfernt sind. Für das original Walkera Setup mit Metall-Blatthaltern sind 0,7mm Unterlegscheiben perfekt.
Das Video zeigt wie man überprüfen kann, ob die Unterlegscheiben die richtige Stärke haben: Im Video sind die Kugelköpfe auf einer Linie und exakt in der Mitte über dem Rotorkopf, so sollte es sein. Wenn das nicht so ist gibt es Reibung und Vibrationen am Kopf.
Die Walkera 4G6 Mischhebel haben relativ viel Spiel und keine Kugellager, deshalb habe ich die Mischhebel vom Gaui EP100 V2 / Minizoom Pro V2, Teil Nr. 203580 (silber) oder 203640 (schwarz) im 4G6 verwendet. Die Gaui Kugelköpfe können einfach herausgeschraubt werden und durch die von Walkera ersetzt werden. Dieser Mod funktioniert sowohl mit den Plastik-Blatthaltern als auch mit den Metall-Blatthaltern von Walkera. Bei den Metall-Blatthaltern müssen jedoch Unterlegscheiben verwendet werden. Die Gaui Hebel sind etwas kürzer, das macht aber keinen Unterschied.
Ergebnis: Viel präziseres Fluggefühl, keine unerwarteten Pitchänderungen mehr. Ich werde noch die Enden der Plastik-Blatthalter etwas kürzen (dort wo die Schraube von Arm hinein geht) um die Mischhebel noch besser mittig auszurichten.
Thanks to Don on RCGroups – i first saw the mod from him.
Hier ist ein Video von RCGroups-User jaguar_5. Das Spiel ist im direkten Vergleich sehr deutlich zu sehen:
X-Twin Acrobat Höhenruder Aktuator gesteuert mit einer alten Walkera Servoplatine aus einem WK03-02 (4#3B) Servo. Erster Schritt auf dem Weg zum 2,4Ghz Brushless X-Twin.
Aktuator: 50 Ohm
SMD Poti auf der Servoplatine: 5 kOhm
Aktuator direkt am Motorausgang der Servoplatine
Walkera 4#3B and the 2801Pro - Micro Heli Dreamteam
Mit der Walkera 2801Pro ist es möglich Gaskurve, Dual Rate und Expo für den 4#3B mit den 2406/A/B Empfängern einzustellen. Dazu auf einem bereits für den 4#3B im 2401 angelegten Modellspeicher in den 2801 Stickmode wechseln, Einstellungen vornehmen, dann wieder zurück in den 2401 Stickmode und den Heli neu binden. Die Einstellungen die im 2801 Modus gemacht wurden, bleiben im 2401 Modus erhalten. (Mit der 2801 und der 2801e sollte das genauso funktionieren)
Die Pitchhülse (Walkera Teil: HM-4G6-Z27 “Tail Steering Set”) am Heck des Walkera 4G6 hat mit der Zeit einiges Spiel. Damit wird das Heck deutlich reaktionsschwächer.
Um das Spiel zu entfernen habe ich die Pitchhülse ausgebaut und den Plastikteil wieder zurück auf die Metallhülse gedrückt. Mit Sekundenkleber gesichert.